某铅锌矿选矿厂改扩建设计与生产实践

发布时间:2023-08-24 19:54:02 来源:网友投稿

杨斌,曾小辉,张建超

1.中国瑞林工程技术股份有限公司,江西 南昌 330038;
2.江西省宜丰万国矿业有限公司,江西 宜丰 336305)

某铅锌矿石属含金原生铅锌矿和氧化铅锌矿组成的混合矿矿石类型。矿石中金属矿物以黄铁矿为主,次为闪锌矿、方铅矿、黄铜矿和锰菱铁矿;
脉石矿物主要是石英和铁白云石。其中,方铅矿分布不均匀,仅见于黄铁矿含量较低的矿块中,常呈不规则团块状,嵌布粒度属微细粒构造类型,可交代闪锌矿。闪锌矿多呈不规则状集合体交代黄铁矿和脉石,部分呈稀疏—星散浸染状嵌布在脉石中。黄铁矿分布极为广泛,晶体形态变化大,部分与闪锌矿的交生关系极为密切。

1.1 矿石化学成分

铅锌矿的化学成分分析结果见表1。

表1 矿石的化学成分分析结果%

从表1中可以看出,矿石中Pb品位为0.44%,Zn品位为4.55%,S品位为15.65%,金属Au、Ag的含量分别为1.07 g/t和37.50 g/t,有害杂质元素As品位为0.38%。

1.2 矿石化学物相分析

矿石中铅和锌的化学物相分析结果见表2、表3。

表2 矿石中铅的化学物相分析结果 %

表3 矿石中锌的化学物相分析结果 %

从表2、表3可以看出,矿石中的铅属于硫化铅和氧化铅的混合矿,锌属于硫化矿。

该铅锌矿选矿厂于2009年建成投产,实际处理能力为20×104t/a(即606 t/d),采用两段一闭路破碎流程,主要设备有粗碎PD50100颚式破碎机、预先检查筛分2YJA1540双层振动筛、细碎GP11F圆锥破碎机,筛下最终产品粒度为-22 mm。

磨矿采用一段球磨闭路磨矿,“螺旋分级机+水力旋流器”两段分级,溢流粒度为-0.074 mm的产品占70%。浮选工艺采用一粗两扫三精流程优先选铅,获得铅精矿;
然后采用一粗两扫流程对选铅尾矿进行锌硫混浮;
锌硫混浮精矿再采用一粗两扫流程进行锌硫分离浮选;
分离粗精矿再经3次精选获得锌精矿。分离扫选尾矿为硫精矿,锌硫混浮扫选尾矿为最终尾矿,金银主要赋存在铅精矿中。磨浮主要设备有2台φ2 142球磨机、2台2FC15螺旋分级机、1组φ250 mm×4水力旋流器组、20台SF-4浮选机、13台SF-2.8浮选机。

铅、锌、硫精矿脱水工艺采用“浓密+过滤”流程,最终精矿水分质量分数均≤12%。精矿脱水主要设备有1台9 m铅精矿浓密机、1台12 m锌精矿浓密机、1台18 m硫精矿浓密机、1台5 m2铅精矿陶瓷过滤机、1台8 m2锌精矿陶瓷过滤机、1台30 m2硫精矿陶瓷过滤机。

改造前的选矿厂生产累计指标见表4,改造前的选矿工艺流程见图1。

图1 改造前的选矿工艺流程

表4 改造前的选矿厂生产累计指标 %

原有选矿厂设备配置和工艺流程存在以下问题:1)生产能力偏小,年处理矿石仅200 kt,选矿厂经济效益不高。2)设备老化严重,原粗碎颚式破碎机已运行了12 a,故障率高,日常维护量大,排矿间隙难以调节。得到的粗碎产品粒级偏粗,导致细碎圆锥破碎机负荷较大。3)入磨物料粒度较粗,达到-22 mm,磨矿功耗大。4)年处理矿石仅200 kt,却采用了2个磨矿系列。球磨机规格较小,能耗大,且分级设备采用的是螺旋分级机,分级效率不高。5)磨矿细度-200目占比70%,部分嵌布粒度细的矿物未单体解离,磨矿细度偏粗。6)浮选机台数多,规格较小,占地面积较大,且老化严重,自动化程度低;
部分设备槽体已修补多次,“跑、冒、滴、漏”严重,给生产管理带来诸多不便;
设备作业率低,浮选指标波动大,难以控制,严重影响企业的经济效益。7)铅精矿中金回收率低,跑尾严重,尾矿中的金品位和回收率偏高。8)原浮选流程中采用锌硫先混选、再分离的流程,实际操作难度大,产出的硫精矿品位偏低,回收率也较低,造成硫精矿销售价格不高。9)采用石灰作为锌硫分离的抑制剂,降低了锌、硫的回收率,同时石灰乳配置工作量大,劳动强度高,石灰乳溶液输送容易造成管道堵塞,影响正常生产。10)原矿中铁资源未回收,造成资源浪费。

3.1 改扩建规模

针对原选矿厂规模小、生产系列数多的问题,该企业拟对原有选矿流程进行改造,改造方案按照各工艺流程只采用一个系列进行设计,设备选型大型化;
同时,为了获得更大的经济效益,拟将产能扩大至原来的2.25倍,即改扩建设计处理量为450 kt/a(即1 363 t/d)。本次改扩建拟在现有车间内进行改扩建,不新建厂房[1-3]。

3.2 改造后选矿工艺流程

改造后的选矿工艺流程见图2。

图2 改造后的选矿工艺流程

3.3 碎磨改造方案

针对原粗碎PD50100颚式破碎机设备老化、处理能力低、粗碎产品粒度偏粗、细碎圆锥破碎机负荷较大等问题,本次改造将粗碎设备更换为C96颚式破碎机,以控制粗碎产品粒度,减轻细碎圆锥破碎机的负荷。同时,将预先检查筛分设备更换为2YKR1560H重型圆振动筛,筛孔比原振动筛更细,控制筛下最终产品粒度为-15 mm。改造后,生产能力可提高至150 t/h,使细碎圆锥破碎机处理能力得到充分发挥,有效缩短了破碎车间的工作时间,减少了操作班组。

为了扩大生产规模,减少设备台数,将现有磨浮车间设备全部拆除,磨矿浮选改造为一个系列,其中一段球磨选用1台φ2 736 mm格子型球磨机,二段球磨选用1台φ2 736 mm溢流型球磨机。

为了提高分级效率,避免已单体解离的粗粒级含金方铅矿过磨、跑尾,在一段球磨分级作业中采用高频细筛作为分级设备,即一段磨矿排料先经隔渣后再采用高频细筛进行一段分级,高频细筛筛下矿浆粒度控制在-0.074 mm占比约30%,直接进入YX-4快速浮选机,对已单体解离的粗粒级含金方铅矿进行有效回收,获得粗粒含金铅精矿,从而提高金的回收率。

快速选铅尾矿采用二段水力旋流器组进行分级,溢流粒度控制在-0.074 mm占比为85%左右。二段分级溢流进入后续细粒浮选作业,沉砂和高频细筛筛上进入二段球磨机进行磨矿,排料与快速选铅尾矿合并,形成二段磨矿分级闭路。

3.4 选别工艺改造方案

原浮选工艺为“优先选铅—锌硫混选—再锌硫分离”的工艺流程。“先锌硫混选,再锌硫分离”会造成锌精矿、硫精矿品位不高;
原矿中铁资源被浪费,未回收;
选锌作业时,加入大量石灰作为抑制剂,还会造成锌、硫回收率降低等问题。

针对原浮选工艺存在的问题,本次改扩建采用“快速浮选粗粒铅—细粒优先选铅—再选锌—再选硫—最后选铁”的选矿工艺流程,即粗磨后进行快速粗粒选铅获得粗粒含金铅精矿,细磨后采用“一粗三扫两精”优先选铅获得细粒铅精矿;
选铅尾矿采用“一粗三扫三精”选锌获得锌精矿;
选锌尾矿采用“一粗三扫两精”选硫获得硫精矿;
选硫尾矿采用“一粗一精”磁选铁获得铁精矿;
磁选尾矿为最终尾矿。其中,在选锌作业时,优化药剂制度,采用新型选择性强的黄铁矿抑制剂D52,取代石灰作为黄铁矿的抑制剂,取消石灰配制工作,简化生产操作。

铅、锌、硫粗扫选浮选选择XCFⅡ/KYFⅡ-10浮选机,铅精选浮选选择XCFⅡ/KYFⅡ-1.2浮选机,锌精选浮选选择XCFⅡ/KYFⅡ-2.8浮选机,硫精选浮选选择XCFⅡ/KYFⅡ-4浮选机,磁选选用2CTB1024磁选机。

3.5 精矿脱水改造方案

精矿脱水工艺流程仍沿用“浓密+过滤”的方式,校核原有精矿脱水设备能力,充分利旧,减少基建投资,对锌、硫精矿脱水设备进行改造:将现有的1台φ18 m硫精矿浓密机改为锌精矿浓密机;
新增1台φ24 m硫精矿浓密机,新增1台45 m2陶瓷过滤机用于硫精矿过滤;
新增1台NCTD1021浓缩磁选机和1台30 m2陶瓷过滤机用于铁精矿过滤,其他原有脱水设备满足改扩建后生产能力要求,铅、锌、硫、铁精矿滤饼含水率控制在10%以下。

改造后选矿厂各项生产指标稳定,生产能力稳定在1 363 t/d,折算成年处理量约为450 kt,改选后的选矿工艺生产指标见表5。

表5 改造后的选矿工艺生产指标%

改造后,该厂产能扩大至原处理量的2.25倍,铅精矿中金回收率提高了20.81%,银回收率提高了10.10%,铅回收率提高了1.56%;
锌精矿中金回收率提高了2.63%,银回收率提高了2.57%,锌回收率提高了4.54%;
硫精矿回收率提高了19.96%;
并且多回收了产率为6.96%的铁精矿,每年可为矿山多回收31.3 kt的铁精矿,大幅提高了企业的经济效益。

在充分利用现有厂房的基础上,通过调整选矿工艺流程,将原“优先选铅—锌硫混选—再锌硫分离”工艺,调整为“快速浮选粗粒铅—细粒优先选铅—再选锌—再选硫—最后选铁”工艺;
选用相对大型的设备,将该铅锌选矿厂产能从200 kt/a提高至450 kt/a,并且各精矿品位和回收率均有所提高,特别是金、银、硫、锌的回收率大幅提高,铅精矿的回收率也有小幅度提高,且在选硫尾矿后增加磁选选铁,每年可为矿山多回收31.3 kt的铁精矿;
更换新的浮选设备,提高了选矿厂自动化控制水平,采用了新型选择性强的黄铁矿抑制剂,避免了因石灰乳输送管道堵塞而影响生产,同时提高了锌回收率,达到了改扩建的目的,提高了企业的经济效益,改善了车间内操作环境。

猜你喜欢浮选机选矿厂选矿AGV机器人在选矿工艺智能摇床系统的应用设备管理与维修(2022年21期)2022-12-28常规选矿法不能有效回收水淬渣中铁的原因探讨昆钢科技(2022年2期)2022-07-08邢台矿选煤厂浮选机结构优化研究与实践选煤技术(2022年1期)2022-04-19新型浮选机叶轮动力学性能及对粗颗粒浮选效果有色金属科学与工程(2022年1期)2022-03-12重金属酸性废水回用选矿厂的试验研究矿产综合利用(2020年1期)2020-07-24充气式浮选机在某高原金矿选厂浮选中的应用世界有色金属(2020年1期)2020-03-26离心选矿设备的研究进展分析新疆有色金属(2018年4期)2018-02-09铅锌选矿厂尾矿综合利用途径的研究世界有色金属(2018年9期)2018-01-31依靠技术创新促进选矿厂洗选加工健康发展世界有色金属(2018年9期)2018-01-31国外选矿实践中大型浮选机的生产和操作经验世界有色金属(2018年12期)2018-01-30

推荐访问:改扩建 实践 生产

版权所有:睿智文秘网 2009-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[睿智文秘网]所有资源完全免费共享

Powered by 睿智文秘网 © All Rights Reserved.。备案号:辽ICP备09028679号-1